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神龙公司襄樊工厂推行UEP基本生产单元管理

http://www.sina.com.cn  2007年04月10日 11:35  新浪汽车

  新浪汽车讯 1月26日,神龙公司总经理刘卫东、副总经理华日曼、党委书记康理一行在襄樊工厂调研时,车桥分厂装配后桥班——公司首个通过UEP四阶段达标班组向刘总一行汇报了班组UEP开展情况。公司领导对工厂推行UEP工作表示了肯定,并给予了高度评价。

  UEP是“基本生产单元”法文的缩写,是法国PSA集团创新的一种先进的基层管理模式,它是由一个人简称RU负责的班组,具有明确的工作任务,强调全员参与,注重内部与外部的直接交流。襄樊工厂消化吸收母公司优秀的企业管理文化,自2002年推行UEP基本生产单元管理以来,实现了生产管理、产品质量的持续改进;创建了一大批优秀的团队组织;员工的自主能力、聪明才智得到发挥,积极性、创造性显著加强。

  增收创效降成本 改善无止境

  持续改进是UEP管理的精髓之一。UEP形成了以个人项目、合理化建议、共同改进小组协议等为主要行动方式的现场改善体系,形成了计划、目标、跟踪、高效率的改善工作氛围。笔者了解到:2006年襄樊工厂围绕公司目标任务,全厂74个UEP班组大力开展P2+2降成本活动,通过开展各类增收创效活动,节约成本3000余万元;仅车桥分厂06年UEP班组共完成改进项目就达278项,完成了改进“转向节毛坯右件减震器锁紧孔疏松”问题、完成了改进“XF2180前盘后毂线换型生产中卡爪短”问题,使生产节拍由最初的88秒/件,提高到78秒/件。

  发动机分厂XF0130生产线超精磨专用设备,投产至今一直采用进口油石加工生产,磨削国产毛坯既难以达到工艺要求,而且刀具成本极高、生产节拍慢、表面粗糙度也不符合要求;面对这一系列难题,UEP组织工装、维修、工艺等各部门人员成立了共进小组,确立了变进口油石为国产油石,降成本的目标。共进小组成员发扬雁式团队精神,倾力协作,克难奋进,工装员数百次的对国产油石进行实验和选择、工艺员制定过上千种加工参数及变量、维修人员无数次对“设备进给量”进行调试、生产车间不知疲倦的统计试切件各类参数。经过长达半年艰苦卓越的工作,终于实验出使用国产90#油石,匹配恰当的加工参数及变量后,不仅可以达到加工节拍的要求,而且也能保证加工零件的质量;终于结束了XF0130生产线超精磨专用设备依靠进口外国油石的状况,大大降低了生产成本。

  对于UEP中的持续改进,后桥装配线RU徐辉是这样理解的,“UEP管理中将‘持续改进’提升到了与生产任务同等重要的地位,我们通过日工作模式、现场巡视标准、日生产例会等多种方式发现问题并及时采取措施,对于不能迅速解决的问题,我们列出“改进行动清单”,详细记明改进问题的内容、措施、责任人、期限,形成闭环管理模式,这样就逐步培养员工养成了不断追求完美,改善无止境的良好工作习惯。

  “经过无数次的改进改善,设备最终是否就没有什么地方可完善了?”对于这个问题,通用技术分部RG彭葵谈道,“改善无止境!现场设备的工作环境、状况都在随着时间的变化而不断变化,新情况随时都在发生,改善活动就如同学习一样,只要开动脑筋,凝聚智慧,就会不断发现问题、改善问题,达到一个新的境界。”襄樊工厂正是践行“改善无止境,没有最好,只有更好,”的理念,使工厂的管理水准一步步与世界先进企业接轨,使曲轴、缸体、连杆等零部件产品远销欧洲市场。

  UEP 解决质量问题战斗堡垒

  工厂通过推广UEP,使生产现场的班组和相关服务部门密切接触、紧密联系,改善了人与人之间的关系,员工自觉的融入团队中,人人间坦诚交流,相互配合,相互支持,在UEP生产单元内形成宽松、和谐的工作氛围。襄樊工厂通过团队的集体智慧和力量,迅速有效地解决了生产管理中一个个质量难题。

  2006年4月15日,装配工方艳兵在装配线OP180工作时觉察到,一辆后桥的高度似乎与其它后桥状态有点不一样,该员工没有忽视这点点细微的差别,经仔细揣摩,拆卸下这辆后桥的减震器后,发现该减震器比正常的长出12mm左右。有效避免了整车不安全隐患。

  缸盖生产线一度因阀座跳动造成不合格品,为此,缸盖生产线UEP生产单元组织成立了《解决XF0257阀座跳动》的攻关团队。依靠团队合作、集思广益。得出导致阀座跳动超差的原因38个,最后确定为4个主要原因,3个次要原因,5个普通原因。为了排除这些故障、原因,现场操作工李辉和生产AM1蒋春海连续工作了2个月没有休息过一天,并放弃了探亲的机会;AM1为之将自己结婚的时间推迟了2个月。员工李辉在验证检具与零件毛坯面有干涉这一主要问题时,每天检查300个零件的1200个阀座孔的跳动,一周下来手上磨出了十来个血泡,尽管如此,他仍是在这个岗位上踏踏实实的干,直到问题彻底解决。

  2006年4月10日,装配工王洪涛在装配普通制动器底板与制动油管时,发觉制动油管锁紧螺母拧紧时异样,细心的他立即停下手中的活,仔细查看,发现装配后的螺母与制动器底板端面之间间隙过小,该员工及时将问题报告给班长。后经质检分部外协室共同确定,查明外协件制动器底板油管孔内比正常的油管孔内多了一个深孔,这种缺陷件若被疏忽,将直接造成油管锁紧螺母不能有效将制动油管固定到制动器底板上,导致制动油管漏油,制动失效,产生重大质量问题。

  平台推进负责人孙亚兰介绍,襄樊工厂通过UEP管理,从根本上改变了传统的班组管理模式,传统的班组管理习惯将员工按岗位职能、专业技能分工,工作以个人为中心;现在工厂班组管理则按照生产单元划分,工作以团队为中心,关注的是用户;员工角色从单纯干活转变到融入团队中,配合、协同作业,很好解决了现场生产中的各类问题。

  UEP 员工展示才智的平台

  工厂一个个UEP团队是员工温暖的家,UEP班组园地设计及建造,舒适,优美、环保,充分考虑人性化,员工都很喜欢她,就象回到自己家里一样。UEP例会则更象家庭会一样,由员工自主讨论、自主命题召开,员工们把自己关心的问题交给班组,班组收集公布后,由员工举手表决,最后选定例会的议题。每次UEP例会,员工兴趣高涨,气氛活跃。UEP强调自主管理,一旦生产设备出现故障、问题,各个辅助、服务部门,不必等待上级指令,而是自主的围绕生产现场,各负其责迅速解决各种问题,大大提高了工作效益。

  员工小李是曲轴UEPB班的一名新员工,刚进工厂时,言语较少,参与集体活动不积极,只愿意埋头干好自己本岗位的活儿。RU吴小奎通过观察发现了他的性格后,在UEP例会上主动提出让他参与讨论,几次讨论后,又逐步引导他开始主持UEP例会或牵头组织共进小组活动,几年来,通过融于UEP团队中,该员工逐步养成了良好沟通、协作和改善意识,在工作中也受到班组员工的一致好评,UEP也积极为他设计职业生涯,两年来,他也成为曲轴粗加工线的“全线通”,2006年,员工小李还顺利的转为正式工。对于自己的进步,员工小李高兴的说道,“UEP通过规范的多技能管理,为我们每个员工的职业了生涯发展规划,使我们干活有劲头,发展有奔头。”

  UEP基本生产单元组织不仅使员工的积极性、自主性得到发挥,同时UEP还是激发员工创造力、建功立业的平台。襄樊工厂推行UEP单元管理以来,工厂先后涌现出了湖北省五一劳动奖章获得者曲建国、武汉市劳动模范杨正凯、襄樊市劳动模范周毅,涌现出了“电工专家”贺云飞、“改善能手”徐永详及发动机“听才专家”高翔等等一大批行家里手。

  “内外兼修”,PSA总裁竖起了大拇指

  凡到过襄樊工厂的人员,大都称赞“襄樊工厂给人印象赏心悦目”,厂区花园式环境、生产车间地面干净整洁,条条流水生产线错落有致,设备、设施整齐、定置摆放,员工精神面貌朝气蓬勃,生产井然有序。2004年1月6日,原PSA集团总裁佛尔兹参观襄樊工厂后,对工厂UEP管理赞不绝口,并树起了大拇指。

  UEP班组管理不仅由5S活动、质量、成本、安全、交货期等硬指标体现,而且体现在员工的内在的综合素养上,UEP倡导员工关注细节、帮助员工养成良好的工作习惯,如:注重现场改善、注重融入团队、注重设备的运行,严格遵守工艺文件,按作业指导书操作,有效避免各类质量安全事故的发生。

  通过“内外兼修”管理,截止到发稿之日,襄樊工厂现有的74个生产班组,已有74个班组通过UEP一阶段,65个班组通过UEP二阶段,41个班组通过UEP三阶段;并且有一个班组率先在公司内通过四阶段,UEP管理模式已深深扎根于工厂的各个角落,并有效的推动了工厂的快速发展。

  多年来,襄樊工厂通过UEP基本生产单元有效的管理,培养了员工的团队意识和精神,增强了工厂凝聚力、战斗力,员工的自主性、创造性得以发挥,工厂实现了两个文明的双丰收。截止2007年2月份,工厂累计生产发动机总成83余万台、前(后)桥总成80万余台,变速箱总成60万余台,先后获得“襄樊市文明单位”、“湖北省文明单位”、“东风公司最佳文明单位”等荣誉称号;UEP单元管理模式的推广及实践,为襄樊工厂打造永续发展的现代化机加工厂打下了坚实的基础。 (吴文凯 叶学明)

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